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Français • Re: Gros probleme pour mon projet de fin d'annee

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J'ai testé ton code et il semble fonctionné.

Il y a quelques possibilités pour ton problème.

1 - J'ai trouvé que le bme280 est très sensible au bruit donc un R/C servo branché sur son alimentation le débranche du mode i2c et il n'est plus fonctionnel du tout!

2 - Tu utilises RPi.GPIO pour le servo. Ce module produit le signal par programmation et non physiquement d'où le petit mouvement aléatoire.
Puisque tu utilises RPI.GPIO je suppose que ce n'est pas un Pi5 alors renseigne toi sur pigpio pour le servo. pigpio utilise le dma pour faire le signal servo ce qui est de loin beaucoup plus stable.

3 - Il faut absolument une autre source d'alimentation pour le servo et la pompe. sur ton post c'est un ventilateur mais dans ton code c'est une pompe. ???

4- Avec un autre source d'alimentation il ne faut surtout pas oublier de mettre le 0V (GND) ensemble.

5- Est-ce que tu découples la tension sur HR-SR04 puisque la sortie "echo" est de 5V. Deux résistances de 2K2 pour réduire la tension suffiront.
bme280servo.JPG

Statistics: Posted by danjperron — Tue Jan 30, 2024 2:32 am



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